Nosso Portfólio

Conheça alguns dos nossos projetos mais destacados em manutenção e reparação de equipamentos industriais

Montagem de Origem do Motor 10V 2000 MTV

Processo de Montagem de Alta Precisão

As imagens ilustrativas demonstram o princípio da montagem, a progressão média e a pré-conclusão do processo.

Para este motor específico, foi necessário contar com um alto nível de especialistas, garantindo que cada etapa fosse realizada com máxima precisão e segurança, eliminando qualquer margem para erros.

Destaque: É justamente por esta dedicação à excelência e rigor técnico que a nossa empresa se destaca como número um no processo de soluções marítimas, assegurando qualidade, confiança e eficiência em todos os serviços prestados.

Resolução do Problema Motor MTU (Superaquecimento)

Antecedentes do Problema

Na última viagem da embarcação, a máquina principal apresentou problemas de superaquecimento, resultando na rotura do coletor de admissão. Esse problema impactou diretamente a operação da embarcação, tornando necessária a intervenção da equipe de manutenção.

Procedimentos Realizados

Desmontagem da Máquina Principal:

  • Iniciamos o trabalho com a desmontagem da máquina principal para a cessar os componentes afetados.
  • Inspecionamos o estado do coletor de admissão para identificar a extensão dos danos causados pela rotura.

Verificação dos Componentes:

  • Válvulas de admissão e escape: avaliamos as válvulas na cúpula afetada, observando sinais de desgaste ou danos.
  • Válvula EGR: inspecionamos o funcionamento e as condições da válvula de recirculação de gases de escape (EGR), verificando possíveis falhas que poderiam contribuir para o superaquecimento.
  • Turbocompressor: realizamos uma inspeção visual e funcional do turbocompressor para garantir que não houvesse danos ou restrições que pudessem afetar o desempenho do motor.

Substituição de Componentes:

  • Substituímos as válvulas de admissão e escape danificadas na cúpula afetada.
  • Enviamos o coletor de admissão a um especialista para realização de soldagem, com o objetivo de possibilitar a conclusão da montagem e reparação da máquina principal.

Próximos Passos

Finalizar a montagem da máquina principal
Realizar testes de funcionamento
Verificar pressão e temperatura
Garantir a resolução do problema

Resolução de Problema no Refrigerador (Caixa Reintjes)

Diagnóstico Inicial

No dia 10 de Agosto de 2025, iniciámos os trabalhos na embarcação Ferry Cabinda, onde foi identificado um problema no refrigerador da caixa redutora da MPP do lado estibordo. Os favos do feixe tubular apresentavam mistura de óleo lubrificante com água de refrigeração, ocasionando vazamento de óleo e consequente queda de pressão na caixa redutora, o que levava ao desligamento da MPP por segurança. Tal falha comprometia a operação segura da embarcação.

Intervenções Realizadas

Desmontagem do refrigerador
Desacoplamento do feixe tubular
Identificação dos favos com furos
Encaminhamento para especialista

Ocorrências

Durante a execução dos trabalhos, registaram-se duas ocorrências relevantes:

  • Ocorrência 1: Durante o transporte do feixe tubular até o especialista em soldadura, o segmento central do feixe tubular partiu-se, exigindo uma intervenção adicional de soldadura para recuperação estrutural do componente.
  • Ocorrência 2: Na primeira inspeção técnica, identificámos apenas um favo danificado, o qual foi inicialmente soldado. No entanto, após a realização do teste de pressão, verificámos a persistência de vazamentos de óleo. Procedemos a uma nova desmontagem e inspeção detalhada, que resultou na identificação de mais 6 favos danificados, totalizando 7 favos reparados por soldadura.

Conclusão: Os trabalhos foram concluídos com sucesso. O refrigerador encontra-se funcional, sem indícios de vazamentos ou falhas de pressão. Recomenda-se monitoramento contínuo dos parâmetros.

Reparação Gerador CAT C6.6

Situação Identificada

O gerador da embarcação, da marca Caterpillar, modelo C6.6, apresentou falha no alternador, resultando na ausência de tensão de 380V na saída. Esta anomalia comprometeu o fornecimento de energia elétrica a bordo, afetando diretamente o funcionamento dos sistemas e a operação normal da embarcação.

Intervenção Realizada

Após a avaliação técnica detalhada, constatou-se que a origem do problema estava na bobina do alternador, a qual apresentava avarias graves que impediam a geração de tensão. Diante do diagnóstico, foi decidido realizar a rebobinagem completa do componente.

Para isso, executaram-se as seguintes ações:

  • Remoção do alternador
  • Envio a um especialista para rebobinagem
  • Reinstalação no gerador
  • Revisão geral do sistema elétrico associado, incluindo:
    • Cablagem
    • Conexões
    • Ajustes técnicos

Todos os procedimentos seguiram as especificações do fabricante e as normas técnicas em vigor.

Detalhes da Intervenção

Tempo de Execução: 2 semanas

Resultados Obtidos

Tensão de 380V restabelecida
Sistema elétrico funcional
Operação normalizada
Segurança assegurada
Cliente satisfeito

Reparação MTU 10V Série 2000

Situação Identificada

A máquina principal de propulsão, marca MTU 10V série 2000, apresentava falhas devido à baixa pressão de gasóleo, comprometendo diretamente o rendimento do motor. O problema estava associado a um mau funcionamento no sistema de alimentação de combustível — um dos componentes mais críticos para o desempenho da embarcação.

Intervenção Realizada

Para identificar a origem do problema, realizámos uma inspeção completa em todo o sistema de alimentação de gasóleo, abrangendo os seguintes componentes:

  • Tanque de gasóleo
  • Pré-filtros
  • Filtros de combustível
  • Bomba de alta pressão
  • Injetores

Durante o processo, foram encontradas obstruções e falhas em componentes-chave, especialmente na bomba de alta pressão e nos injetores. Executou-se a limpeza, substituição de peças danificadas e calibração de todo o sistema.

Detalhes do Serviço

Tempo de Execução: 2 dias úteis

Resultados Obtidos

Pressão de combustível restabelecida
Potência e rendimento normalizados
Sistema de alimentação funcional
Operação segura retomada
Cliente satisfeito

Refrigerador de Óleo (Motor Caterpillar)

Descrição do Equipamento

O componente em análise é o refrigerador de óleo da caixa redutora de um motor Caterpillar marítimo. A sua função principal é refrescar o óleo que circula na engrenagem, garantindo a lubrificação adequada e evitando sobreaquecimento do sistema.

Situação Encontrada

Durante a inspeção técnica, verificou-se que os favos de passagem de água estavam totalmente obstruídos por resíduos, incrustações e sujidades marinhas acumuladas ao longo do tempo de operação. O bloqueio restringia a circulação de água, comprometendo o processo de arrefecimento do óleo e criando risco de sobreaquecimento da caixa redutora.

Solução Executada

Remoção e inspeção do refrigerador
Remoção manual e mecânica de resíduos
Lavagem química para desobstrução
Reinstalação e restabelecimento do fluxo

Resultado: O refrigerador encontra-se novamente em condições normais de operação, com a temperatura de trabalho da caixa redutora estabilizada e o risco de danos ao motor e engrenagem eliminado.

Instalação Alternador MTU 10V

Situação Identificada

Durante os trabalhos de manutenção na embarcação equipada com motor MTU, modelo 10V série 2000, foi necessário realizar a substituição do alternador e a correta ligação dos cabos do motor de arranque da máquina principal de propulsão. A intervenção visava garantir o pleno funcionamento do sistema de arranque e de carga, essenciais para a operação segura do motor principal.

Intervenção Realizada

Após análise técnica, procedeu-se com a instalação do novo alternador e a ligação dos cabos do motor de arranque, seguindo as diretrizes do fabricante e normas vigentes. As seguintes etapas foram executadas:

  • Instalação do alternador conforme especificações técnicas
  • Ligação e fixação dos cabos do motor de arranque
  • Verificação da polaridade e integridade das conexões elétricas
  • Testes completos do sistema de arranque e carga

Todos os procedimentos foram realizados com precisão e atenção aos detalhes, garantindo a segurança operacional do sistema.

Detalhes do Serviço

Tempo de Execução: 2 horas

Resultados Obtidos

Alternador instalado e funcional
Sistema de arranque com resposta imediata
Conexões elétricas seguras
Motor pronto para operação
Cliente satisfeito

Reparação de Torno Mecânico

Problema

O torno mecânico apresentou vibrações excessivas e perda de precisão durante as operações de usinagem, resultando em peças fora de tolerância dimensional e comprometendo a produção.

Ações Realizadas

Inspeção completa do eixo-árvore
Substituição de rolamentos desgastados
Ajuste do sistema de transmissão
Calibração dos sistemas de avanço
Testes práticos de usinagem

Resultado: O torno voltou a operar com estabilidade e precisão dimensional, aumentando a confiabilidade do processo produtivo e reduzindo as paragens não programadas.

Reparação de Fresadora

Problema

A fresadora apresentava falhas no avanço longitudinal da mesa e dificuldade de ajuste de velocidades, ocasionando baixa produtividade e riscos de quebra de ferramentas.

Ações Realizadas

Desmontagem do sistema de transmissão
Recuperação de componentes danificados
Substituição de correias e rolamentos
Ajuste do sistema de lubrificação
Calibração da mesa de trabalho

Resultado: A fresadora foi restabelecida às condições originais de operação, com movimentos suaves, ajustes de velocidade precisos e maior durabilidade do conjunto mecânico.

Reparação de Prensa Hidráulica

Problema

A prensa hidráulica apresentava perda de pressão no sistema, resultando em ciclos incompletos, baixa força de prensagem e risco de falhas operacionais.

Ações Realizadas

Inspeção detalhada do sistema hidráulico
Substituição de juntas e retentores
Revisão da bomba hidráulica
Alinhamento da estrutura mecânica
Testes funcionais sob carga

Resultado: A prensa voltou a operar dentro da pressão nominal de projeto, garantindo ciclos completos, maior segurança e confiabilidade no processo produtivo.

Manutenção Gerador CAT C4.4

Situação Identificada

Foi realizada uma prestação de serviço de manutenção preventiva periódica em um gerador marítimo da marca Caterpillar, modelo C4.4, com 251 horas de funcionamento no horímetro. O objetivo foi assegurar o bom desempenho do equipamento e prevenir falhas operacionais futuras.

Intervenção Realizada

A manutenção seguiu os protocolos recomendados para esse tipo de equipamento, abrangendo as seguintes atividades:

Troca de óleo do motor
Substituição do filtro de óleo
Substituição dos filtros de combustível
Verificação do nível do fluido de arrefecimento
Inspeção do filtro de ar
Teste de partida e funcionamento
Verificação de possíveis vazamentos
Checagem da parte elétrica e da bateria

Detalhes da Manutenção

Tempo de Execução: 1 dia

Resultados Obtidos

Gerador em pleno funcionamento
Nenhum vazamento ou falha
Componentes vitais em boas condições
Confiabilidade operacional assegurada
Cliente satisfeito

Inspeção de Instrumentação

Atividades de Inspeção

Durante as atividades de inspeção e acompanhamento no sistema de instrumentação, foram verificados os seguintes pontos principais:

Levantamento e conferência dos instrumentos
Verificação da calibração dos instrumentos
Inspeção visual das linhas e conexões
Teste funcional dos transmissores

Resultado: Sistema de instrumentação verificado, sem registos de fugas, com leituras confiáveis e pronto para operação segura.